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杭州發(fā)電機(jī)出租轉(zhuǎn)子熱不平衡振動的診斷與處理

时间:2020-03-25     作者:杭州恒特發(fā)電機(jī)【原创】

大型發(fā)電機(jī)出租振動故障有很多類型,熱彎曲是比較常見的振動故障,其主要原因包括材質(zhì)問題、冷卻系統(tǒng)故障、轉(zhuǎn)子線圈膨脹受阻、匝間短路等,從表現(xiàn)上看,這四類故障的特征頻率均為基頻,現(xiàn)場為了這四類故障進(jìn)行區(qū)分,需進(jìn)行深入分析并進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)。


隨著汽輪機(jī)組的發(fā)展,杭州發(fā)電機(jī)出租轉(zhuǎn)子超大型化設(shè)計(jì)使得轉(zhuǎn)子更容易出現(xiàn)材質(zhì)不均勻及受熱不均勻等缺陷,引起轉(zhuǎn)子熱彎曲。上汽1000MW機(jī)組自投產(chǎn)以來部分發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在不同程度的熱不平衡現(xiàn)象,在機(jī)組高負(fù)荷狀態(tài)下,發(fā)電機(jī)振動偏大,影響機(jī)組安全運(yùn)行。


本文介紹2臺杭州發(fā)電機(jī)因熱不平衡導(dǎo)致的熱彎曲造成振動過大的案例,介紹了故障的特征、分析過程和處理方法,可以為其他機(jī)組作為參考。


1 機(jī)組簡介

該機(jī)組汽輪機(jī)選用1000-26.25/600/600(TC4F)型超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓凝汽式汽輪機(jī),配以 THDF125/6型水/氫/氫冷卻發(fā)電機(jī),勵(lì)磁系統(tǒng)采用靜態(tài)勵(lì)磁和無刷勵(lì)磁2種方式。機(jī)組軸系由5個(gè)徑向橢圓軸承支撐,高壓轉(zhuǎn)子為雙支撐結(jié)構(gòu), 中壓和低壓轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu),杭州發(fā)電機(jī)出租轉(zhuǎn)子和勵(lì)端小軸為三支承結(jié)構(gòu), 各轉(zhuǎn)子間均用剛性聯(lián)軸器連接。其軸系布置圖見圖1

 圖1  1000WM汽輪杭州發(fā)電機(jī)組軸系示意圖

 圖1  1000WM杭州發(fā)電機(jī)出租軸系示意圖

2 A電廠#3機(jī)組振動故障分析診斷

2.1振動現(xiàn)象

A電廠#3機(jī)組自投入生產(chǎn)以來,杭州發(fā)電機(jī)在整個(gè)沖轉(zhuǎn)過程中,振動良好,無異常振動特征。發(fā)電機(jī)在機(jī)組初定速以及初帶負(fù)荷的時(shí)候,#5瓦、#6瓦振動均小于80μm且振動穩(wěn)定;但隨著機(jī)組負(fù)荷逐漸升高,#5瓦、#6瓦振動也隨負(fù)荷的升高而升高,當(dāng)機(jī)組升至滿負(fù)荷時(shí)#5瓦、#6瓦振動最大為150μm;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷下降時(shí),#5瓦、#6瓦振動也隨負(fù)荷下降而下降。


2.2 振動相關(guān)試驗(yàn)

為了進(jìn)一步查明根本原因,對機(jī)組先后進(jìn)行了變氫溫試驗(yàn)、變密封油試驗(yàn)、變有功試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)。

在變氫溫試驗(yàn)、變密封油溫試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)過程中,#5瓦、#6、#7瓦振動幅值和角度均無明顯的變化,振動基本保持穩(wěn)定。

     在進(jìn)行變有功功率試驗(yàn)時(shí),隨負(fù)荷增加#5、6、7瓦軸承出現(xiàn)明顯爬升,試驗(yàn)測試數(shù)據(jù)見表1。


振動故障特征與原因分析


2.3 振動故障特征與原因分析

根據(jù)變氫溫試驗(yàn)、變密封油溫試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果表明對#5瓦、#6瓦、#7瓦振動無明顯影響,基本可以排除冷卻系統(tǒng)故障、線圈膨脹受阻、匝間短路以及出現(xiàn)動靜碰摩等故障。而從機(jī)組變負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果表明#5瓦、#6瓦振動上升存在以下幾點(diǎn)特征:

(1)隨負(fù)荷上升,#5瓦、#6、#7瓦振動逐漸爬升。

(2)振動爬升主要以基頻成分為主。

(3)在振動爬升的過程中,#6、7瓦相位發(fā)生明顯變化,且各工況下振動具有較好的重復(fù)性。

(4)當(dāng)負(fù)荷升至滿負(fù)荷狀態(tài)后,振動還會進(jìn)一步上升,再逐漸趨于穩(wěn)定。

綜合以上幾點(diǎn)特征表明,機(jī)組在空載和帶初負(fù)荷時(shí),振動均在80μm左右,振動雖無明顯變化,但振動幅值相對較大,存在一定的質(zhì)量不平衡。根據(jù)軸系布置圖,#5瓦為低壓缸后軸承,#6瓦、#7瓦為發(fā)電機(jī)前后軸承,隨著機(jī)組負(fù)荷升至高負(fù)荷時(shí),#5瓦、#6瓦振動上升幅度較大,#6瓦、#7瓦相位增大。根據(jù)這些振動特點(diǎn),判斷杭州發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子受熱不均勻,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子熱彎曲和低發(fā)對輪中心產(chǎn)生偏差這兩個(gè)方面的可能性較大。


2.4振動處理措施

根據(jù)以上診斷結(jié)果,決定在機(jī)組停機(jī)之后,對其進(jìn)行汽發(fā)對輪中心重新校正對中,并在汽發(fā)對輪上進(jìn)行現(xiàn)場動平衡。經(jīng)計(jì)算,在汽發(fā)對輪上加重1.04Kg逆轉(zhuǎn)向120°的平衡塊,降低發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在高負(fù)荷時(shí)熱彎曲的振動,兼顧發(fā)電機(jī)空載時(shí)的振動,同時(shí)對汽發(fā)對輪中心等安裝參數(shù)根據(jù)廠家要求重新進(jìn)行調(diào)整和對中。

    經(jīng)過現(xiàn)場動平衡和汽發(fā)對輪中心調(diào)整后,機(jī)組再次啟動,空載時(shí),機(jī)組發(fā)電機(jī)前后軸振均小于60μm以下,振動處于優(yōu)良水平;機(jī)組逐漸帶至高負(fù)荷,#5瓦、#6瓦、#7瓦振動平穩(wěn),未出現(xiàn)振動異常波動,振動問題得到解決,其各工況振動詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。


機(jī)組振動故障分析診斷


3.1 振動現(xiàn)象

B電廠#2機(jī)組自基建調(diào)試168h試運(yùn)行以來,機(jī)組在空載到帶500MW負(fù)荷的時(shí)候,發(fā)電機(jī)#6瓦、#7瓦振動處于優(yōu)良水平,機(jī)組帶高負(fù)荷的過程中,#6瓦、#7瓦軸振逐漸上升,且#7瓦瓦振也逐漸上升,尤其在機(jī)組滿負(fù)荷狀態(tài)下,#7瓦軸振最大為162μm,瓦振最大為11.6mm/s;機(jī)組負(fù)荷下降時(shí),#6瓦、#7瓦振動也隨負(fù)荷下降而下降。這一振動現(xiàn)象與A電廠#3機(jī)組相似。


3.2振動試驗(yàn)

從振動現(xiàn)象來看,該機(jī)組初步判斷是#6瓦、#7瓦的振動跟負(fù)荷有關(guān),即隨負(fù)荷變化而變化,且為了進(jìn)一步查明根本原因,對機(jī)組進(jìn)行了變氫溫試驗(yàn)、變密封油試驗(yàn)、變負(fù)荷試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)。

經(jīng)過變氫溫試驗(yàn)、變密封油試驗(yàn)、變無功試驗(yàn),在試驗(yàn)過程中機(jī)組發(fā)電機(jī)#6瓦、#7瓦軸振振動均無明顯的影響,且振動保持穩(wěn)定。但在無功試驗(yàn)中,無功功率從低到高變化的過程中,#7瓦瓦振也隨之變化,其變化幅度大于軸振變化,其試驗(yàn)詳細(xì)測試數(shù)據(jù)見表3。


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而從機(jī)組的歷史振動數(shù)據(jù)表明,機(jī)組從基建調(diào)試168h試運(yùn)行開始,到幾個(gè)月的正式投產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中,#6瓦、#7瓦、#8瓦振動在機(jī)組各個(gè)工況下有著明顯變化,其詳細(xì)振動數(shù)據(jù)見表4。


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3.3振動故障特征與原因分析

根據(jù)變氫溫試驗(yàn)、變密封油溫試驗(yàn)、變無功試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果表明對#6瓦、#7瓦振動無明顯影響,基本可以排除由冷卻系統(tǒng)故障、線圈膨脹受阻、匝間短路以及出現(xiàn)動靜碰摩等引起的故障。但變無功試驗(yàn)對#7瓦瓦振有一定的影響,且#7瓦瓦振在機(jī)組高負(fù)荷下較大,結(jié)合機(jī)組歷史數(shù)據(jù)來看,#6瓦、#7瓦、#8瓦振動存在以下幾點(diǎn)特征:

(1)隨負(fù)荷增大,#6瓦、#7瓦、#8瓦振動逐漸爬升。

(2)振動波動主要以基頻成分為主。

(3)在振動波動的過程中,#6瓦、#7瓦相位變化不大,且各工況下振動具有較好的重復(fù)性。

(4)#7瓦瓦振動較大,且受無功功率的影響,瓦振大小與軸振大小不成比例。

綜合以上幾點(diǎn)特征表明,機(jī)組在空載和帶到500MW負(fù)荷時(shí),#6瓦、#7瓦、#8瓦軸振和#7瓦瓦振振動屬于優(yōu)良范圍之內(nèi),隨著機(jī)組負(fù)荷的升高,#6瓦、#7瓦振動和#7瓦瓦振逐漸升高,且#7瓦瓦振上升幅度與振動不成比例,根據(jù)這些振動特點(diǎn),判斷杭州發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子受熱不均勻,導(dǎo)致熱彎曲的發(fā)生和#7瓦軸瓦剛性偏差這兩個(gè)方面的可能性較大。


3.4 振動處理措施

根據(jù)以上診斷結(jié)果,制定了解決方案,在現(xiàn)階段機(jī)組運(yùn)行過程中,根據(jù)變無功試驗(yàn)對#7瓦瓦振有一定的影響,決定在運(yùn)行中對無功功率進(jìn)行相應(yīng)的限制,以限制#7瓦瓦振波動。在之后的檢修中,在發(fā)勵(lì)對輪上進(jìn)行現(xiàn)場動平衡,先后分別加重174g逆轉(zhuǎn)向260°和300g逆轉(zhuǎn)向335°,降低發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子在高負(fù)荷時(shí)熱彎曲的振動,同時(shí)對#8瓦振動也有一定的降低,對#7瓦軸承間隙等安裝參數(shù)根據(jù)廠家的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)過現(xiàn)場動平衡、#7瓦軸承間隙的調(diào)整后。機(jī)組再次啟動,在高負(fù)荷狀態(tài)下,#6瓦、#7瓦振動平穩(wěn),軸振均處于60μm以下,#7瓦瓦振也處于優(yōu)良范圍之內(nèi),未出現(xiàn)振動異常波動,振動問題得到解決。

 

4 結(jié)論

在分析杭州發(fā)電機(jī)出租熱不平衡導(dǎo)致熱彎曲振動的時(shí)候,往往將重點(diǎn)傾向于發(fā)電機(jī)匝間短路上,而忽視了轉(zhuǎn)子本身材質(zhì)不均勻而導(dǎo)致振動的可能。通過一系列試驗(yàn)進(jìn)行振動分析將各種可能的振動故障一一排除,最終確定為因發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子材質(zhì)不均勻?qū)е碌臒釓澢駝。針對這一情況進(jìn)行現(xiàn)場熱平衡處理,但應(yīng)根據(jù)發(fā)電機(jī)組熱彎曲引起的振動大小和運(yùn)行允許量值綜合考慮,不能盲目利用熱平衡手段,情況嚴(yán)重時(shí)應(yīng)及時(shí)停機(jī)進(jìn)行檢查

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